新浦化學(xué):5億元投入節(jié)能改造 產(chǎn)品成本下降了8%
(記者 張宏偉 通訊員 李生福)6月12日下午,新浦化學(xué)(泰興)有限公司的工人們,正忙著對新增的兩臺10t/h燃?xì)湔魵忮仩t裝置進(jìn)行最后的技術(shù)調(diào)試,確保月底成功開機。 “這兩臺10t/h燃?xì)湔魵忮仩t裝置總投入1200萬元,主要是回收公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氫氣,作為能源,通過燃燒產(chǎn)生蒸汽,加入公司蒸汽管網(wǎng),作為其它產(chǎn)品生產(chǎn)的熱負(fù)荷補充。”公司技術(shù)組處長錢東升告訴記者,此裝置投入運行后,每年可回收氫氣4800萬標(biāo)方,不但可為企業(yè)創(chuàng)造可觀的額外效益,還可為國家節(jié)約原煤2.6萬噸。 新浦化學(xué)(泰興)有限公司成立于1995年,主要從事生產(chǎn)經(jīng)營離子膜燒堿、液氯、苯胺、氯乙烯等化工原料。2011年公司完成了六期燒堿和二期氯乙烯項目的投產(chǎn),目前離子膜燒堿規(guī)模達(dá)75萬噸/年、笨胺13萬噸/年、硝基苯18萬噸/年、氯乙烯50萬噸/年,今年實現(xiàn)開票銷售達(dá)23億元。 近年來,新浦公司不斷發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),降低成本,提高產(chǎn)品市場核心競爭力。投入600萬元進(jìn)行三期三臺強制循環(huán)槽極網(wǎng)技術(shù)改造,每臺每年可節(jié)約電量231.2萬度;投入1200萬元進(jìn)行五期三臺離子膜電槽零極距改造,每臺每年可節(jié)約電量131.25萬度;投入210萬元進(jìn)行三臺循環(huán)水水輪機改造,共節(jié)約電量124.74萬度;投入500萬元將冷凍機組K—504A改造成三洋機組,每年可節(jié)約電量160萬度。去年,公司共節(jié)約標(biāo)煤2700噸。 “自公司成立以來,累計已投入5億元進(jìn)行節(jié)能改造,產(chǎn)品成本下降了8%。”錢東升告訴記者,離子膜燒堿行業(yè)耗能每噸平均用電2400度,新浦公司經(jīng)過多項節(jié)能改造后每噸為2221度,與省定燒堿定額比,綜合能耗節(jié)能率為10.29%,與省限額比,節(jié)能率高達(dá)31.81%,低于省定指標(biāo),達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平。 “在前5年的基礎(chǔ)上,公司還將投入1.5億元進(jìn)行多項節(jié)能改造,完成國家在‘十二五’期間‘萬家企業(yè)節(jié)能低碳行動’下達(dá)的7.5萬噸標(biāo)煤的節(jié)能任務(wù)。”錢東升表示。 |
